Hallo liebe RC - Gemeinde!
Ich habe in mein Projekt einen Robitronicregler (brushless/brushed) eingebaut.Den 55 Turnmotor betreibe ich mit einem 2s Lipo.
Laut Betriebsanleitung habe ich alles auf meine Komponenten eingestellt und das Car fuhr auch auf Anhieb wie ich wollte.
Leider dauerte die Freude nicht lange, denn nach 20 min im Wohnzimmer begann der Servo zu zucken und das Auto fuhr ohne Aktion
an der Fernsteuerung vor und zurück.
Dann habe ich alle Steckverbindungen überprüft - OK !Cut off am Regler war auf 7V eingestellt - im Akku waren aber noch 7,4V
Vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus
Gruß Maxxl